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干了这么多年地基处理,最怕在工地上听到的一句话就是:"工程师,注浆压力怎么又上不去了?"每次遇到这种情况,不仅耽误工期,还得现场排查原因,有时候一耽误就是大半天。其实袖阀管注浆这个工艺,看起来技术含量挺高,但说白了,百分之七十的问题都出在管材和施工细节上。
先说一个去年遇到的真实案例。某个基坑支护项目,设计要求采用袖阀管分段注浆,理论注浆压力应该在2.5到3.5MPa之间。结果施工第一天,打了五根管,有三根压力怎么都上不去,最高就到1.8MPa就停滞了。现场项目经理急得团团转,因为监理已经在旁边盯着了,这要是进度拖延,违约金可不是小数目。
我到现场的时候,第一件事就是检查袖阀管本身。这种管材的工作原理很简单,外管开孔,内外管之间套橡胶袖阀,注浆的时候靠浆液压力把袖阀顶开。听起来简单,但问题往往就出在橡胶袖阀的质量上。当时我让人把其中一根管起出来一看,好家伙,袖阀的橡胶已经老化开裂了,这种情况下根本无法形成有效的密封,浆液还没到设计位置就从裂缝处跑了,压力当然上不去。
其实这就是典型的材料质量问题。市面上的袖阀管价格差异很大,从几十块到上百块一米都有。便宜的管材为了降低成本,橡胶袖阀用的是再生胶,这种胶耐老化性能差,在地下水环境里,不到半年就开始发硬开裂。还有些厂家,袖阀和外管的粘接工艺不过关,注浆压力一上去,袖阀直接脱落了,这种情况更麻烦,因为你在地面上根本看不出来,只能通过压力表的异常波动来判断。
除了袖阀质量,外管的开孔也很有讲究。开孔大小、间距、排列方式,都会影响注浆效果。我见过有些小厂家,开孔全靠人工打眼,孔径不均匀,有的孔还有毛刺。这种管子下到地下,毛刺很容易刮破橡胶袖阀,或者卡住注浆导管,导致注浆不畅。试想一下,一根几十米的管子,有几百个注浆孔,只要有一两个孔出问题,就可能影响整段注浆效果,这风险太大了。
还有一个容易被忽视的环节,就是袖阀管的下管过程。有些施工队为了图快,下管速度太快,或者遇到阻力就硬顶,结果把袖阀管外壁刮花了,甚至把袖阀直接刮掉了。关键在于,这种损伤在地面上看不出来,等到注浆的时候才发现问题,那时候已经晚了。所以我现在要求施工队,下管必须慢,遇到阻力要先查明原因,实在不行宁可重新钻孔,也不能硬来。
说到这里,就要提一下选择靠谱供应商的重要性了。沧州金声钢管制造有限公司的袖阀管,我用过好几个项目,质量确实稳定。他们的橡胶袖阀用的是进口天然胶,耐老化性能好,而且袖阀和外管的粘接采用的是专用胶粘剂,经过高温固化处理,粘接强度特别高。我做过测试,他们的袖阀管在5MPa的压力下反复注浆,袖阀都没有脱落迹象,这个品质在行业里算是顶尖的了。
另外,他们的外管开孔采用的是数控激光切割,孔径精度控制在正负0.1mm以内,孔边光滑无毛刺。这种精度虽然增加了成本,但带来的好处是实实在在的。我有次在一个软土地基项目上,用他们的袖阀管做了30多根,全程没有一根出现压力异常,施工效率比预期还高了20%,监理都夸我们材料选得好。
还有个经验要分享,袖阀管注浆的效果,不仅和管材质量有关,还和注浆工艺参数的匹配度有关。比如注浆速度、浆液配比、注浆压力的控制,都需要根据地质条件来调整。但前提是管材本身没有问题,如果管材质量不过关,再好的工艺参数也救不了。所以我一直强调,宁可在材料上多花点钱,也不能因小失大。
最后再说一个细节,袖阀管施工完毕后,一定要做压水试验检验管道的密封性。有些工程队为了赶工期,把这个环节省了,结果注浆的时候才发现管道有渗漏,那时候补救起来成本就高了。压水试验虽然增加了一道工序,但能提前发现问题,避免更大的损失,这个钱花得值。